山西某水厂——水平衡测试
检测目的:通过测试,全面了解用水单位管网状况,各部位(单元)用水现状,画出水平衡图,依据测定的水量数据,找出水量平衡关系和合理用水程度,采取相应的措施,挖掘用水潜力,达到加强用水管理,提高合理用水水平的目的。
山西某水厂在2015年2月进厂水量比前几月进厂水量突然增高5000m3/d,为此水厂利用自己流量计对进水管线进行流量对比测试,差值在5%-20%之间,两表误差数值不稳定,水量增大原因不明,与我公司联系后,我公司派技术人员到达现场,首先了解制水工艺流程,厂区环境等,并调用了一、二月所有的流量数据,根据现场情况制定了详细测试方案,根据水平衡测试程序,我公司对本次测试分为二个阶段,一是漏水检测阶段,二是水平衡测试阶段。
漏水检测阶段:
摸清企业基本情况、供用水量普查、供水、排水管网,使用日本产机械式听音棒、漏水探知机对管道进行听音,仔细分辨漏水噪声异常。经我公司技术人员细致检测,管道无漏水点。
水平衡测试阶段:
根据水平衡测试工作流程(准备阶段、实测阶段、汇总阶段、分析阶段)进行厂区水平衡测试。
在排除漏点使水量突然增高原因后,首先对水厂上2个月数据进行分析,进出厂水量误差为1.2%左右,排除水表计量误差后,认为差量较小,属于正常,随转入流量监测阶段,
然后对进厂1号线、2号线、出厂1号线、2号线进行流量测试与现场计量仪表比对,在比对过程中,同时观测流量计与对比现场计量表,一是瞬时流量,二是在不同时间段(上午、下午、晚上),每次采用2小时累计流量对比,经比对,进厂1号线误差量比其他线高3%。随后有针对性的对进厂1号线、2号线、出厂1号线、2号线分别进行测试,取阀门20%、50%、开度下进行累计流量比对,经反复测试,进厂2号线、出厂1、2号线流量正常,进厂1号线阀门在开启20%时,进厂1号线流量计与对比流量计误差达到30%,误差量较大,随认为进厂一号线流量计出现偏差。为了印证这一结论,与水厂商议,关闭进厂1号线阀门,只用2号线进水,在3月17日至21日连续观测5天,取出4组数据平均值,进厂水量与出厂水量误差为1.4%,又一次印证了进厂1号线计量表出现误差。水厂更换1号进水线计量表后恢复正常,只此一项就为水厂每天节水4500立方米。
水平衡测试(厂区管道附属物听音检测)
水平衡测试(厂区管道上方路面听音检测)
水平衡测试(厂区出厂管道流量监测)
水平衡测试(厂区进厂管道流量监测)
水平衡测试(厂区化验室采样器流量容积法测试)
水平衡测试(厂区净水车间采样器流量容积法测试)
水平衡测试(厂区净水车间表冲水流量测试)
水平衡测试(厂区净水车间回收泥水流量测试)
水平衡测试(厂区净水车间自备井水流量测试)
水平衡测试(厂区外排污水流量容积法测试)